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        鍋爐除塵系統(tǒng)脈沖袋式除塵器運行存在幾個問題及解決辦法

        某廠有兩臺35t/h循環(huán)流化床鍋爐和兩臺35t/h鏈條爐排鍋爐,所生成的煙氣中的灰塵由旋風(fēng)子式除塵器和立式和臥式文丘里水膜除塵器兩級除塵后排放到大氣中。近年來由于環(huán)保要求日益嚴(yán)格,特別是北京市對燃煤鍋爐煙塵排放的要求更加嚴(yán)格,這兩種除塵器除塵已達(dá)不到環(huán)保的要求。

        隨著除塵器技術(shù)的發(fā)展,技術(shù)部門經(jīng)過分析調(diào)研,從除塵效率、造價和運行維護(hù)來看,每臺鍋爐新上一臺分室低壓脈沖袋式除塵器,經(jīng)過三年多的運行,除塵效果已符合北京市煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)。在這三年多來的運行和維護(hù)中總結(jié)了一些技術(shù)問題,以供參考。

        一.簡述袋式除塵器的結(jié)構(gòu)及工作過程

        1. 袋式除塵器由上、中下箱體及清灰機構(gòu)組成;上箱體包括小氣室、風(fēng)管、雙層閥門及清灰傳動機構(gòu);中箱體包括濾袋,濾袋框架;下箱體包括濾袋托架及排灰裝置等;清灰機構(gòu)包括噴吹閥、卸灰閥等組成。其中中箱體有8個倉室,每個倉室有84個濾袋單元,總共672個濾袋單元。

        2. 袋式除塵器的工作過程:含塵煙氣進(jìn)入除塵室后,經(jīng)減速、轉(zhuǎn)彎等過程,較大的塵粒發(fā)生慣性分離和重力沉降形成初分離作用,細(xì)灰粒隨氣流進(jìn)入中箱體被濾袋阻留進(jìn)行再次分離,凈化后的煙氣進(jìn)入上箱體然后排出。

        3. 袋式除塵器結(jié)構(gòu)簡單,除塵效率高,并能捕捉細(xì)小的灰塵,但有濾袋壽命短,體積龐大等缺點。

        二.三年多運行中出現(xiàn)的技術(shù)問題及解決辦法

        1. 多次發(fā)現(xiàn)卸灰閥跳閘,經(jīng)檢查卸灰閥堵塞不出灰經(jīng)過多次分析原因

        1) 卸灰閥落灰法蘭連接處漏風(fēng)吸潮堵塞卸灰閥不能工作

        2) 沖灰水不足噴吹時下灰吸潮堵塞

        3) 灰閥軸承損壞,阻力增大

        4) 灰進(jìn)入星型閥兩側(cè)軸間處,造成轉(zhuǎn)動阻力增大,電機無法運行

        2.噴吹過程中系統(tǒng)差壓不下來找出原因:

        1)差壓表故障

        2)氣源壓力低,脈沖閥有漏氣的地方

        3)PLC自動系統(tǒng)故障,脈沖閥不工作

        4)減壓閥過濾器堵塞

        排除方法:通知儀表檢查;消除漏氣的地方;清理減壓閥過濾器;解除自動噴吹,打至手動位置進(jìn)行手動噴吹

        2. 運行阻力大

        原因:

        1) 脈沖閥不工作

        2) 脈沖閥工作時提升閥未關(guān)閉或關(guān)閉不嚴(yán)

        3) 壓縮空氣壓力過低

        4) 一個或多個提升閥處于關(guān)閉狀態(tài)

        排除方法:

        1) 堵塞漏風(fēng),提高煙氣溫度加強風(fēng)量

        2) 檢查提升閥和清灰控制器

        3) 檢查氣路系統(tǒng)和空壓機

        4.今年新加了碳酸鈣爐內(nèi)脫硫裝置,也造成了對布袋的一些影響;石灰石受熱分解為氧化鈣和二氧化碳,氧化鈣與煙氣中的二氧化硫反應(yīng)生成亞硫酸鈣由于反應(yīng)在氣固兩相之間進(jìn)行,受到傳質(zhì)過程的影響,反應(yīng)速度較慢,吸收劑利用率較低。

        要求鍋爐運行人員在負(fù)荷變化時調(diào)整要緩慢,加減風(fēng)量減少忽大忽小,鍋爐負(fù)壓控制在-15Pa以下,保證吸收劑在反應(yīng)區(qū)域的停留時間和有充足的反應(yīng),減少吸收劑沒有完全反應(yīng)而隨煙氣帶走。未反應(yīng)的吸收劑、反應(yīng)產(chǎn)物呈干燥態(tài)隨煙氣排出,被布袋除塵器收集下來。布袋除塵器卸灰閥多次發(fā)生卡澀。

        5.濾袋材質(zhì)壽命短。濾袋材質(zhì)應(yīng)具有耐高溫、耐磨、耐腐蝕的性能;并有良好的透氣性和較高的過濾效率,吸濕率要低。某廠袋式除塵器的布袋運行這幾年,因為有布袋破損已全部輪流更換過一次。

        三.加強布袋除塵器運行管理及維護(hù)

        1. 設(shè)備運動中,應(yīng)設(shè)專職操作人員進(jìn)行管理,并做好運行記錄。。

        2. 應(yīng)及時記錄除塵器進(jìn)出口運行溫度、設(shè)備阻力、清灰及卸灰次數(shù)、故障情況等。

        3. 定期檢查壓縮空氣管理是否正常,有無堵塞或漏氣情況,檢查所有橡膠連接管路是否有老化現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時更換。

        4. 定期檢查脈沖清灰系統(tǒng)的工作情況,如電磁脈沖閥等零件發(fā)生故障,應(yīng)及時排除,如內(nèi)部有雜質(zhì)、水分等異物應(yīng)進(jìn)行清理,膜片損壞應(yīng)及時更換,更換前應(yīng)關(guān)閉截止閥,排出氣包中的壓縮空氣,防止意外事故發(fā)生。

        5. 定期檢查、校正各測點的溫度表。

        6. 定期檢查各檢修門、頂部檢修門的密封情況,如橡膠圈有老化應(yīng)及時更換。

        7. 檢查各切換閥、提升閥、卸灰閥的氣缸動作是否靈活,能否回位,與氣缸相連的電磁閥連接是否準(zhǔn)確且安裝牢固,如發(fā)現(xiàn)不妥應(yīng)及時校正;檢查氣缸及各法蘭面情況,如發(fā)現(xiàn)泄漏應(yīng)及時更換。

        8. 定期檢查氣缸及各法蘭面情況,如發(fā)現(xiàn)漏氣,應(yīng)及時更換密封圈。

        9. 定期檢測布袋除塵器的風(fēng)量、含塵濃度等工藝參數(shù)。

        10. 觀察除塵器煙囪出口并定期檢查布袋除塵器各袋室,一旦發(fā)現(xiàn)有濾袋破損,可逐室關(guān)閉提升閥進(jìn)行檢查以確定哪一室濾袋破損,對破損濾袋及時更換。

        11. 更換濾袋時,應(yīng)避免對濾袋腳踢或物壓,濾袋接口應(yīng)避開來風(fēng)方向。

        12. 控制系統(tǒng)應(yīng)定期清掃,外接電路應(yīng)定期檢查,保持清潔。

        13. 嚴(yán)格控制鍋爐燃燒時的氧含量在6~9之間,做好鍋爐尾部煙道的密封,堵漏風(fēng);盡量減少氧氣進(jìn)入布袋除塵器,防止布袋有氧燃燒。提高布袋的使用壽命。

        四.存在的問題

        1.布袋進(jìn)出口雙層閥門關(guān)閉不嚴(yán),在卸灰閥堵塞或檢修要打開人孔時,造成鍋爐負(fù)壓增大 ,在運行中更換布袋負(fù)壓大,即給檢修帶來不便,又影響鍋爐的正常運行.

        2.布袋箱體16個蓋板密封材料長期高溫腐蝕造成漏風(fēng).每年密封蓋板需做防腐。

        3.布袋除塵器差壓表,和出入口溫度表記不準(zhǔn)或損壞,給運行操作帶來不便。

        4.更換布袋工作量大,現(xiàn)場臟亂。

        無錫威爾肯主要生產(chǎn)濾筒除塵器,鍋爐除塵器,防爆除塵器,廢氣處理設(shè)備,脈沖布袋除塵器,活性炭吸脫附設(shè)備

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